一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置的制作方法

allin2023-03-27  129



1.本发明涉及焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置技术领域,具体为一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置。


背景技术:

2.加热系统中的焦炉煤气交换旋塞阀,其旋塞芯子为锥形三通结构,旋塞外壳上与大气垂直的一侧开有与大气相通的除炭孔,当切断煤气时依靠立火道内的负压将空气吸入加热系统内,烧除砖煤气道和煤气灯头处的石墨。
3.目前大部分焦炉换向周期是30分钟,下降气流时从除碳孔进入过量冷空气,由下降气流经斜道、蓄热室、小烟道、分烟道和总烟道,由烟囱排出;冷空气进入蓄热室带走了大量热量,从而造成整体炼焦耗热量的提高,不利于节能降耗;多余的空气通入还会将沉积在砖缝里的石墨烧除,造成炉体窜漏,缩短了焦炉寿命,增加了热修难度;传统煤气加热系统石墨清理,不仅增加了热修的劳动强度,提高了炼焦耗热量,也严重影响了焦炉的正常加热。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置,以解决现有技术不足。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:包括焦炉主体,焦炉主体的下方设有横向的第一煤气管道,焦炉主体的底面固定安装数根竖向的第二煤气管道,第二煤气管道的下端固定安装换向三通阀,换向三通阀的左端与第一煤气管道通过第一竖向煤气管连通,换向三通阀的右端与第一煤气管道通过第二竖向煤气管连通,焦炉主体的下方设有第一连接管,第一连接管与第一竖向煤气管通过第一支管连通,第一支管的上端固定安装第一手动开关球阀,第一支管的下端固定安装第一气动开关阀,第一连接管的下方设有第二连接管,第一连接管的一端与第二连接管的一端连通,第一连接管与第二连接管的连接处安装一根压缩空气管道,第一连接管、第二连接管均与压缩空气管道内部相通,压缩空气管道的一端安装手动开关阀,第一连接管的一端安装反向电磁阀,第二连接管的一端安装正向电磁阀,反向电磁阀、正向电磁阀均与plc控制系统电连接,第二竖向煤气管与第二连接管通过第二支管,第二支管的上端固定安装第二手动开关球阀,第二支管的下端固定安装第二气动开关阀,第一气动开关阀与相对应的第一竖向煤气管、第二气动开关阀与第二竖向煤气管均通过除炭孔连接件连接。
6.如上所述的一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置,所述的第二煤气管道至少有三根。
7.如上所述的一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置,所述的第二煤气管道的上端固定安装阀门。
8.本发明的优点在于:本发明结构设计合理,使用方便,在保证砖煤气道及煤气灯头
石墨清理的同时能够避免多余空气吸入,有效降低焦炉下降气流的含氧量,节约能耗,减少焦炉烟气排放量,有效地消除焦炉交换时“放炮”爆鸣现象及砖煤气道窜漏。
附图说明
9.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
10.图1为本发明的整体结构示意图。
11.附图标记:1-焦炉主体、2-第一煤气管道、3-第二煤气管道、4-换向三通阀、5-阀门、6-第一竖向煤气管、7-第二竖向煤气管、8-第一连接管、9-第一支管、10-第一手动开关球阀、11-第一气动开关阀、12-除炭孔连接件、13-第二连接管、14-压缩空气管道、15-手动开关阀、16-反向电磁阀、17-正向电磁阀、18-plc控制系统、19-第二支管、20-第二手动开关球阀、21-第二气动开关阀。
具体实施方式
12.如图1所示,本实施例具体公开的一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置,包括焦炉主体1,焦炉主体1的下方设有横向的第一煤气管道2,焦炉主体1的底面固定安装数根竖向的第二煤气管道3,第二煤气管道3的下端固定安装换向三通阀4,换向三通阀4的左端与第一煤气管道2通过第一竖向煤气管6连通,换向三通阀4的右端与第一煤气管道2通过第二竖向煤气管7连通,焦炉主体1的下方设有第一连接管8,第一连接管8与第一竖向煤气管6通过第一支管9连通,第一支管9的上端固定安装第一手动开关球阀10,第一支管9的下端固定安装第一气动开关阀11,第一连接管8的下方设有第二连接管13,第一连接管8的一端与第二连接管13的一端连通,第一连接管8与第二连接管13的连接处安装一根压缩空气管道14,第一连接管8、第二连接管13均与压缩空气管道14内部相通,压缩空气管道14的一端安装手动开关阀15,第一连接管8的一端安装反向电磁阀16,第二连接管13的一端安装正向电磁阀17,反向电磁阀16、正向电磁阀17均与plc控制系统18电连接,第二竖向煤气管7与第二连接管13通过第二支管19,第二支管19的上端固定安装第二手动开关球阀20,第二支管19的下端固定安装第二气动开关阀21,第一气动开关阀11与相对应的第一竖向煤气管6、第二气动开关阀21与第二竖向煤气管7均通过除炭孔连接件12连接。本发明结构设计合理,使用方便,在保证砖煤气道及煤气灯头石墨清理的同时能够避免多余空气吸入,有效降低焦炉下降气流的含氧量,节约能耗,减少焦炉烟气排放量,有效地消除焦炉交换时“放炮”爆鸣现象及砖煤气道窜漏。焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置主要由以下几个部分组成:防爆控制系统、除炭连接系统、气动开关阀等组成;除炭短管与除炭孔连接,除炭短管外连接气动开关阀,气动开关阀外端与大气连通;每一个交换机除炭孔都安装一套调节装置,并与控制系统连接,控制系统的plc编程,能够控制气动开关阀的开关时间,控制系统的记时控制与交换机连接,当交换机正常换向、煤气停止,通过换向后立火道上升气流变为下降气流时,下降气流侧的气动开关阀全部打开进入空气进行除炭,在有效时间内(根据除炭情况此时间可调)气动开关阀打开或关闭,从而避免多余的冷空气进入炉内,造成不必要的热量损
失;plc控制系统18设置了多种开关程序:能够全部打开模式;能够全部关闭模式;能够分段开关模式,开关时间全部能够调整,气动开关阀设有手动开关操作功能,以在特殊情况下可改到传统除炭模式;
13.当交换机正常交换时,气动开关阀在下降气流是关闭状态,等3-5分钟后,横管中的残余煤气挥发干净后,再打开气动开关阀吸入空气,除碳后进入下降气流,从而避免了爆炸气体的产生,对炉体起到很好保护作用;
14.焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置的应用,在保证砖煤气道及煤气灯头石墨清理的同时,实现了以下三大好处:
15.1)节能节电明显:能够节约大量的焦炉煤气和电能,年产130万吨的焦炉每年可节约能耗500万元以上;
16.2)提高环保质量:减少了废气量,减少了大气环境污染;
17.3)消除安全隐患:在保证砖煤气道及煤气灯头石墨清理的同时,消除了交换时“放炮”爆鸣现象及砖煤气道窜漏。
18.具体而言,本实施例所述的第二煤气管道3至少有三根。当使用本装置时,通过第二煤气管道3至少有三根,能够便于对煤气进行处理。
19.具体的,本实施例所述的第二煤气管道3的上端固定安装阀门5。当使用本装置时,通过阀门5能够便于烟气入到第二煤气管道3内,能够使本装置使用更加的方便。
20.以上结合附图对本发明的具体实施方式作了说明,但这些说明不能被理解为限制了本发明的范围,本发明未详尽描述的技术内容均为公知技术。

技术特征:
1.一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置,其特征在于:包括焦炉主体(1),焦炉主体(1)的下方设有横向的第一煤气管道(2),焦炉主体(1)的底面固定安装数根竖向的第二煤气管道(3),第二煤气管道(3)的下端固定安装换向三通阀(4),换向三通阀(4)的左端与第一煤气管道(2)通过第一竖向煤气管(6)连通,换向三通阀(4)的右端与第一煤气管道(2)通过第二竖向煤气管(7)连通,焦炉主体(1)的下方设有第一连接管(8),第一连接管(8)与第一竖向煤气管(6)通过第一支管(9)连通,第一支管(9)的上端固定安装第一手动开关球阀(10),第一支管(9)的下端固定安装第一气动开关阀(11),第一连接管(8)的下方设有第二连接管(13),第一连接管(8)的一端与第二连接管(13)的一端连通,第一连接管(8)与第二连接管(13)的连接处安装一根压缩空气管道(14),第一连接管(8)、第二连接管(13)均与压缩空气管道(14)内部相通,压缩空气管道(14)的一端安装手动开关阀(15),第一连接管(8)的一端安装反向电磁阀(16),第二连接管(13)的一端安装正向电磁阀(17),反向电磁阀(16)、正向电磁阀(17)均与plc控制系统(18)电连接,第二竖向煤气管(7)与第二连接管(13)通过第二支管(19),第二支管(19)的上端固定安装第二手动开关球阀(20),第二支管(19)的下端固定安装第二气动开关阀(21),第一气动开关阀(11)与相对应的第一竖向煤气管(6)、第二气动开关阀(21)与第二竖向煤气管(7)均通过除炭孔连接件(12)连接。2.根据权利要求1所述的一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置,其特征在于:所述的第二煤气管道(3)至少有三根。3.根据权利要求(1)所述的一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置,其特征在于:所述的第二煤气管道(3)的上端固定安装阀门(5)。

技术总结
本发明公开了一种焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置,本发明涉及焦炉除炭孔新型节能、防爆调节装置技术领域,包括焦炉主体,焦炉主体的下方设有横向的第一煤气管道,焦炉主体的底面固定安装数根竖向的第二煤气管道,第二煤气管道的下端固定安装换向三通阀,换向三通阀的左端与第一煤气管道通过第一竖向煤气管连通,换向三通阀的右端与第一煤气管道通过第二竖向煤气管连通,焦炉主体的下方设有第一连接管。本发明结构设计合理,使用方便,在保证砖煤气道及煤气灯头石墨清理的同时能够避免多余空气吸入,有效降低焦炉下降气流的含氧量,节约能耗,减少焦炉烟气排放量,有效地消除焦炉交换时“放炮”爆鸣现象及砖煤气道窜漏。爆鸣现象及砖煤气道窜漏。爆鸣现象及砖煤气道窜漏。


技术研发人员:李志
受保护的技术使用者:李志
技术研发日:2022.03.30
技术公布日:2022/7/5
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